噴淋吸收塔的問題一般廢氣脫硫設(shè)備
(1)重集中段擁堵。系統(tǒng)內(nèi)積材料利用鐵維修時(shí)間檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)塔集中上升時(shí)期的產(chǎn)品材料情況嚴(yán)重。通過對(duì)產(chǎn)品材料成分分析發(fā)現(xiàn),灰分含量較高,灰分含量是影響結(jié)晶的形成,灰塵積累的主要原因??刂苹販y(cè)試表明,吸收的灰分含量在2%以下的解決方案,使疏水酸銨形成一個(gè)更***的固體顆粒粒徑,后處理單元離心機(jī)產(chǎn)品,脫硫塔循環(huán)系統(tǒng)可以正常運(yùn)行。5 # ~ 8 #爐除了塵埃收集器,改變?nèi)齻€(gè)電除塵器電袋式過濾器,粉塵入口煙氣含量從500 mg / m3到低于50 mg / m3,減少煙氣從源中的灰分,脫硫塔的運(yùn)行周期和操作負(fù)載較***提高,混凝土***塔塔脫下薄2500 h的連續(xù)操作循環(huán)。
(2)氨逃逸問題。在每個(gè)原始設(shè)計(jì)的脫硫塔添加氨吸收部分,運(yùn)行一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)氨逃逸更嚴(yán)格的沉重,硫氨比率約為1.5。***化脫疏水代理(氨)和和比例,氨化要點(diǎn)的原始設(shè)計(jì)吸收氧化的調(diào)整時(shí)期,實(shí)現(xiàn)了氧化和氨濃縮成比例。在確保脫硫效率下降液氨消耗量***的前提下,氨逃逸標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)。在2009年,NH3排放濕煙氣逃脫達(dá)到8。低于043 mg / m3。通過物料平衡計(jì)算,煙氣中氨逃逸量在2。63毫克/立方米、硫氨比接近1.886。
(3)集中的圓形噴嘴堵塞的問題。脫硫塔操作一段時(shí)間后二次循環(huán)流量將逐步下降,在300 t / h檢查乍得發(fā)現(xiàn)集中段噴嘴堵塞現(xiàn)象。實(shí)驗(yàn)分析發(fā)現(xiàn),硫酸銨晶體是堵塞的主要因素?;曳趾枯^低的情況下,系統(tǒng)結(jié)晶條件很***,高固體含量會(huì)迅速做出硫酸銨結(jié)晶,形成于噴嘴墻上插座。***次濃縮段噴嘴結(jié)構(gòu)和布局,***化塔修改噴嘴,連接管道;***二固體含量的濃度控制系統(tǒng),通過定期取樣分析固體含量的系統(tǒng)的解決方案,除了添加二次回過濾器,定期清洗過濾器,集中段噴嘴堵塞現(xiàn)象,減少塔兩塔集中溫度是穩(wěn)定的時(shí)期。
(4)控制設(shè)備腐蝕問題。對(duì)機(jī)泵、閥門、管道、鋼結(jié)構(gòu)的腐蝕現(xiàn)象,通過標(biāo)準(zhǔn)化操作,加強(qiáng)操作和加強(qiáng)技術(shù)研究,基本了解系統(tǒng)在該地區(qū)和設(shè)備腐蝕和沖刷的主要原因。減緩腐蝕措施關(guān)鍵設(shè)備,防腐處理設(shè)備定期,決心消除現(xiàn)場(chǎng)PaoMaoDiLou,避免直接接觸腐蝕。HuanXing部分設(shè)備,改變材料計(jì)劃、循環(huán)泵葉輪和泵殼和篩網(wǎng)離心機(jī)取代原使用材料的高性能2205雙向不銹鋼316 l部分;泥漿管道、閥門、管件等容易受到嚴(yán)重地區(qū)更多的高性能FRP材料。